无锡印染废水厂-无锡印染废水工艺流程-无锡协程鑫业

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    2020-11-11

刘经理
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低浓度生活污水混掺印染废水怎么处理

南方地区生活污水处理厂运行时常因区域排水体制不健全、地下水渗漏、化粪池设置等原因遇到进水负荷低的问题,伴随着进水bod5<100mg/l,codcr<150mg/l,进水低碳氮比和碳磷比的问题也常常出现,这给按较高进水负荷设计的污水处理厂,和对氮、磷去除有要求的污水处理厂带来很多的运行问题:如活性污泥浓度保持困难,氮磷去除效果差等。在---废水无d性和对污泥处置无不利影响的前提下,引入高浓度的工业废水,提高进水bod5、cod负荷,给这些污水厂解决以上问题提供了可能。  

南方某市政污水处理厂位于某印染工业园区内,日处理能力10万t,无锡印染废水治理,采用aao处理工艺,其片区内城市生活污水因区域内管网不健全,除氮磷外,进厂水质污染物浓度普遍偏低,其中ph6.3~7.5,codcr40~70mg/l,bod522~35mg/l,tn7~15mg/l,nh4+-n5~12mg/l,tp0.8~1.5mg/l,日常运行因此也常出现一些问题:生物反应池内空气曝气量长期过量,污泥变得细碎,沉淀性能差,剩余污泥产量少,反应池内污泥浓度保持困难,需要通过不定期投加粪水来保持生物反应池内污泥浓度。低的碳磷比也造成系统的除磷效果差,达不到设计要求的污水厂排水排放一级a标准,需要通过投加絮凝剂来---出水中磷含量的达标。在此条件下长期运行,人工、药剂和其他费用给污水厂造成了一定的经济负担。  

该厂所在的工业园区为一牛仔布和牛仔服装加工园,园区内分布了大小上百家牛仔布生产企业,生产过程产生了包括浆染废水、漂洗废水、丝光废水和印染废水在内的多种废水,其中漂洗废水占60%以上,浆染废水占20%以上,丝光废水和其他废水占10%左右。混合废水中主要包含靛蓝染料和---染料等污染物,并有一定量的助剂、浆料等,同时还包括漂洗过程产生的浮石渣、短纤维,丝光工艺排放的含高浓度的强碱废水。混合废水的ph为11.5~12.0,codcr700~800mg/l,bod5200~300mg/l,tn12~25mg/l,nh4+-n5~6mg/l,无锡印染废水厂,tp2.6~3.5mg/l。  

随着园区内生产规模的扩大,园内生产废水增长迅速,园区原有设计处理能力10万t/d的污水处理设施常常出现超负荷运行状况,为---污水处理效果,不得不---企业生产能力,给生产企业和园区污水处理厂都造成了不同程度的损失。园区的污水处理厂经协商准备每天输送2万t印染废水到该园区的市政污水处理厂,一方面---园区污水处理设施的压力,一方面能使市政污水处理厂现有的处理能力充分发挥,解决该厂的运行问题,给双方都带来经济效益。  

本研究正是在此背景下进行,无锡印染废水厂处理技术,在废水引入工作正式开始前,对利用城市污水处理设施处理牛仔布生产废水的可行性开展实验研究,在实验的基础上确定特定工业废水混入低浓度城市污水进行aao工艺的可行性和方式,以确定系统处理混合污水的j运行条件,为未来的系统运行设定标准。  

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含油废水治理主要采用的构筑物有哪些?

含油废水治理主要采用的构筑物有:沉砂池、api隔油池、cpi隔油池、自然除油罐、混凝除油罐、粗粒化罐、压力沉降罐、浮选池(柱)、压力滤罐、单阀滤罐、组合式处理装置、水力旋流分离器和清滤器等多种。采用的附属设施有:各种缓冲罐(池)、回收水罐(池)、反冲洗水罐(池)、污油罐、药剂投配系统、各种水泵和有谁计量设施等。


超纤非织布印染废水处理工艺设计

随着科技的发展,印染行业普遍采用碱减量技术, 使涤纶织物获得光滑柔软的手感、悬垂感和飘逸感等丝 绸织物的性能,并使织物在其他品质,诸如染色性等方 面甚至超过了天然纤维。但是由此而产生的碱减量废水 cod高,可生化性较差,污染---,已成为难处理的工 业废水之一。

1 项目概况

碱减量废水800m3/d,cod为2000~80,000mg/l; 染色废水480m3/d,cod含量为800~1400mg/l;生 活污水150m3/d,cod含量为300~500mg/l;其它废水 100m3/d,cod含量为2000~3000mg/l。该项目废水处理 执行<厦门市水污染排放控制标准>(db35/322-1999) 中的一级排放标准,各项指标要求见表1

2 废水处理工艺流程

由于生产工艺各工段产生的废水具有不同性质,应 采取分质分治的工艺对其进行处理。

2.1 分质分治工艺路线

2.1.1 浓碱减量废水处理

浓碱减量废水源自生产工艺前段碱液池,无锡印染废水工艺流程,naoh含量 可达到1%~2%,cod浓度达到5×104~8×104mg/l。水 中的对b二---盐含量高,有较大的回收价值。为提高 回收的对b二---(ta)纯度,设计中采用多介质过滤 器进行预处理,去除水中杂质,再进行后续酸析处理。 采用---对碱减量废水进行酸析以回收ta,ph值越 低则析出的ta量越大。通过试验分析比较,酸析应控制 ph在3.5,ta析出量和---投加量可达到j平衡点。酸 析反应时间应---20min,再进入浓缩池,浓缩液用防腐 聚b烯厢式压滤机进行脱水回收ta。该废水经过酸析处 理后可使cod去除率大于65%,bod5/cod提升到0.3以 上。浓缩澄清液和滤液到集水池进行再处理。

2.1.2 稀碱减量废水处理

该废水ph值为13~14,cod为2×104~4×104 mg/l,主要为生产工艺后段清洗水。由于ta浓度较低 且量大,若直接加---进行酸析,则达到酸析点的投酸量大,而ta析出量少,使得单位处理成本上升。为此, 拟先将稀碱减量废水用于脱硫除尘,由于废水中的naoh 能和烟气中so2快速反应,在有效去除so2的同时,废水 ph降低,减少后续酸析的---投加量。考虑到ta回收 需要,通过调节脱硫水回流量,控制ph在6.5以上,防 止ta析出。试验证明,该控制点的脱硫效率达到95%以 上,可使烟气达标排放,为企业解决了另一难题。 脱硫废水经过沉淀后,澄清液再投加---进行酸析 处理,同样控制ph在3.5,后续处理与上述浓碱减量废 水处理工艺一致。

2.1.3 铁碳微电解

酸析后废液ph低,若直接采用碱回调,则投碱量 大,增加处理成本。可利用原电池原理,在酸性条件 下,反应池中形成---以铁为阳极、碳为阴极的微型原 电池,电极反应如下:

阳极:fe-2e***fe2+ e0(fe2+/fe)= -0.44v

阴极:2h++2e*** 2[h]***h2↑ e0(h+/h2)=0v

电极反应产生的fe2+在后续处理---被作为混凝剂 使用,且在曝气条件下多形成fe3+,有利于后续的混凝 反应,减少混凝剂投加量。而电极反应产生的---自由 基(oh?)可氧化多种有机物。在充氧曝气条件下,经 过30min铁碳微电解反应后,废水的cod去除率可达到 50%~60%。

ph影响微电解的电极反应速率和产物生成,而反 应终水中导致oh-浓度增加,ph上升。试验表明,当 ph升高了1.5左右之后趋缓,即出水ph一般在4.5~5.0。

2.1.4 综合废水处理

其它废水主要有实验室废水、织机含油废水、差别 化纤工艺废水等。这部分水经过隔油预处理后与锦纶印 染废水混合后,再进入曝气混合池与铁碳微电解池出水 进行曝气混合,同时投加石灰,调节ph至8.0。

由于铁碳微电解池出水ph值较低,且水中含有大量 fe2+、fe3+、---根等,选择投加石灰,可同时形成caso4 和fe(oh)2、fe(oh)3 等沉淀物,并形成混凝效果,通过吸 附架桥作用去除水中污染物质。在后续的混凝反应池中 再投加助凝剂,以增强沉淀去除效果。

中试数据表明,印染废水与铁碳反应后的碱减量废 水混合处理的加---和处理效果,与各自单独处理相比 较,可节省加---约30%,并且出水水质---。经过混 凝反应和斜管沉淀后,混合废水cod可控制在3000mg/l 左右,bod5为1000~1600mg/l。这时再与生活污水混合进行后续生化处理。 生化处理工艺采用u a s b +接触氧化工艺。针对 水中残留的一定量的生物难降解物质,采用uasb工 艺。uasb工艺出水cod为500~1200mg/l,bod5约为 300~700mg/l。而接触氧化工艺通过充氧曝气和好氧菌 胶团的作用,进一步氧化分解水中污染物质,并通过二 沉池的污泥回流,提高生化系统污泥活性。

由于该项目的废水污染物浓度高,水---化大,因 此在后段增加混凝沉淀池、生物滤池和砂滤池,可--- 出水色度和有机物达标排放。

工艺产生的污泥主要为混凝沉淀污泥和生化剩余污 泥,通过浓缩、压滤脱水,干污泥外运妥善处置。

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